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第三节 取心技术

第三节 取心技术


  1963年,砂卡式单筒大直径取心技术研发成功,取心收获率达95%。该技术一直沿用20多年。1983年,始用美制250P型取心筒及其配套取心钻头,每小时取心进尺3米(国产钻具每小时不到1米),岩心收获率达95%以上,但引进成本过高。1984年,自行研制出84-1型取心工具,并于1987年正式推广使用。84-1双筒取心工具在一般中深井段与RC-476取心钻头配套使用,在深层井段与C20、DQ506、DQ516、SC-279钻头配套使用,并在实践中改进和完善,取心收获率不断提高。
  1999年,葡深1井在4600米深度取心,采用防倒扣取心工具(系大庆与专业厂家合作研发)和耐磨、保径的孕镶取心钻头,取心进尺110.51米,收获率达98.9%。水平井取心,通过解决内外取心筒居中、定向控制、井眼清洗等技术难题,也取得预期的效果。茂平1井、朝平1井取心收获率都达到100%。特别是古平1井,在2287~2821米井段裂缝性泥岩水平段取心,收获率达到99.7%,其技术指标达到国内领先水平。

  一、油基泥浆取心

  1962年,根据计算储量的需要,在萨尔图北一区6-28井采用油基泥浆取心,以避免普通水基泥浆中的水分进入岩心,保持岩心中含水饱和度的原始状态。经反复试验,确定了合理配方和配制工艺,取得可靠的饱和度数据。1986年以后,在很多外围油田,都使用油基泥浆取心技术,以确保储量计算的准确性。

  二、密闭取心

  1966年,大庆研制出国内外独有的密闭液,用于密封钻完的岩心,使其保持原始状态。采用密闭液在中检3-24井实现密闭取心,密闭率达到92.6%。随后,该技术推广到全国各油田。1982年,研制出首台保压密闭取心工具。1985年,保压密闭取心工具在3口井投入取心试验,岩心收获率达到98.7%.密闭率达到97%,保压率达到80.2%。1993年,在其取心筒内加装压力补偿器,以防岩心里的油气逸出,保压率达100%。

  三、浅层取心

  井深100~500米的浅部地层松软易碎,取出的岩心受钻井液浸泡冲蚀后体积变小,容易掉心。1991年,研制出浅层专用取心工具,即采用卡箍式岩心抓,用于抓心并保证岩心完整。同时,与其配套使用大水眼PDC钻头,以减少钻井液对岩心的冲刷和磨心掉心。钻井取心时少打进尺,缩短浸泡时间,减轻震动,确保取心收获率。该技术使浅层取心收获率达到99%。